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硅碳棒电炉尝试优化硫渣处理

2026-02-01 14:39:45     点击:

       某冶炼公司锡系统精炼作业过程产出高铝渣A渣和低铝渣B渣,文章探讨使用1250kVA圆形直流电炉处理A,B渣,少十回收锡金属的工艺流程,在生产过程中通过添加石英石、石灰等辅料对渣型进行控制。研究结果表明,使用1250kVA直流硅碳棒电炉处理含锡高、低铝渣(A,B渣)匹配公司产能及工艺条件,每月可处理A,B渣133吨、烟尘400吨,平均人炉品位45%,搭配奥炉富渣渣,每月产粗锡240吨,不计富渣投人量,直收率为90%。相较于使用奥炉处理A,B渣,每年可节约生产成本110万元。

       某冶炼公司锡系统精炼作业时,加人铝豆除砷、除锑,加人氯化馁提高锡直收率,与此同时去除残铝。在以上两个过程中,分别产出高铝渣A渣和低铝渣B渣,其中高铝渣(A渣)处理方式为定期由奥斯麦特炉或反射炉进行集中处理,产出的粗锡在精炼工序集中被做成合金。低铝渣(B渣)处理方式为:奥炉正常生产过程中,根据炉内杂质情况,每周期适量安排投人奥斯麦特炉或反射炉。但上述A,B渣的处理方式存在以下弊端:

       (1)在A渣结存、投料过程中,A渣遇水极易产生剧毒砷化氢气体,存在较大的安全和环保隐患。因遇水易产生砷化氢有毒气体,不能进人混料圆筒,因此只能采取行车吊A,B渣斗到奥炉投料平台直接投人,存在大量A,B渣直接抽人收尘系统。

       (2)A,B渣里面含有大量的砷、锑杂质,重新投人奥炉炉内进人主流程,导致砷和锑杂质重新分散在锡系统里不断循环,增加各工序的冶炼成本。

       (3)铝渣中铝与砷、锑反应生产高熔点化合物,其主要造渣成分A120:在与富渣混合熔炼时,导致炉渣熔点高、粘度大,容易结底,造成渣含锡升高,降低了锡的直收率。

       (4)A,B渣含有大量氯离子,氯离子随着烟气进人奥炉布袋收尘箱。氯离子破坏布袋钝化膜,造成布袋箱出现大量很难发现的小蚀坑;烟气中的氯化氢露点低、对钢材腐蚀性非常强,易对奥炉布袋箱体造成腐蚀,造成奥炉收尘系统不稳定,对生产、环保造成很大的不良影响。

       1250kVA的圆形直流硅碳棒电炉是锡冶炼厂过程中的常用设备,在有效电阻(电弧、电阻)的作用下,使熔池中电能直接转变为热能,实现冶炼过程中的升温及温度控制。电流通过直接插人熔渣或固体炉料的电极输人熔池,其热效应来自两个途径:一是电极与熔渣接触点产生的电弧热,二是电流流经炉料和熔渣时因电阻作用产生的焦耳热”。因此,增加硅碳棒电炉单独处理A,B渣及高锌锡烟尘对生产非常有利,基于圆形直流硅碳棒电炉的锡冶炼工艺优化基本思路如下:

       ①将A渣、B渣含的砷、锑、氯离子与锡系统主流程分离。

       ②利用圆形直流硅碳棒电炉处理高锌锡烟尘杂质含锌16%以上的烟尘可以进硅碳棒电炉熔炼,富集到烟尘含锌40%以上,利用综合分厂浸出,为以后处理复杂危废渣做准备。

       ③原料库存不足,精矿急需变现时可利用硅碳棒电炉处理焙砂、烟尘。

       ④如后续开展锢高渣烟化炉实验,得到的烟尘可用硅碳棒电炉尝试能否得到高锌烟尘、铅锡合金。

       ⑤利用硅碳棒电炉尝试优化硫渣处理,得到铜毓。http://www.zbqunqiang.cn/

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