增设硅碳棒热电偶套管
测量焦饼中心温度的硅碳棒热电偶,炼焦过程中受煤焦腐蚀,焦炭膨胀与收缩压力不均匀,使硅碳棒热电偶容易弯曲变形,经常要在出焦时拔出来,趁热用银头敲直,硅碳棒热电偶易损坏。现改为在装煤,将一根下端封闭的不锈钢管插人煤的中心,然后再插入硅碳棒热电偶,这样既不影响测温的准确性,硅碳棒热电偶也不受腐蚀,不变形,延长了使用寿命,减轻了劳动强度。
装煤车改造
装煤车是一辆平板车,装煤纸箱直接放在平板上。因装炉煤含有10%的水分,煤不易压紧,堆密度小,而且要求装煤速度快,否则纸箱易吸水膨胀变形,造成装炉困难。改造后为在装煤车两侧各焊接一块与纸箱侧面大小相同的3 mm钢板,外侧用角钢加固,装煤纸箱两外侧紧贴钢板,装炉煤可以压紧,缩小与大硅碳棒焦炉的堆密度差别,提高焦炭品质,纸箱不变形,装炉也顺畅。
工艺改进提高火道温度旧工艺设计火道温度控制在1 050 ℃,但由于火道与炉膛板之间空隙大,炉膛板对温度的阻隔,炉体保温性能差,使焦饼中心温度低于900℃。在炉体砌筑上做了改进后,提高了炉体保温性能,并把火道温度设计为1 100℃,从而使焦饼中心温度达到950℃以上。
延长炼焦时间
大硅碳棒焦炉炼焦时间为17.5 h,小硅碳棒焦炉原来设计为15 h,改为16 h。当焦饼中心温度达到700℃时,插盲板,延长1h的炯炉时间,以利于提高焦炭品质。
经常疏通烟道
40 kg小硅碳棒焦炉烟道管直径80,上升到离炉顶1 400 mm处,转直角水平3 000至室外,再直角上升高出房顶。因烟道管直径小,管程长,转两个直角,使水汽荒煤气排出不畅,焦油经常在管内结块,堵塞烟道,使温度上升缓慢。改造后要求必须经常疏通烟道,保持烟道排气畅通,以提高升温速度,延长闷炉时间,提高焦炭品质。
改造前后试验对比
40 kg小硅碳棒焦炉炉体改造和工艺改进后,对硅碳棒焦炉炉体性能和试验指标进行了统计对比。http://www.zbqunqiang.cn/
- 上一篇:根据炉门砖尺寸来确定炉体门硅碳棒框的大小和位置 2025-10-26
- 下一篇:对硅碳棒电炉传热进行分区域建模计算 2025-10-30
